2021年5月27日,牽頭單位組織科技部高技術(shù)中心、清華大學(xué)等6所高校和華能集團等2家企業(yè)的專家,在襄垣對國家重點研發(fā)計劃“燃煤鍋爐污染物一體化控制技術(shù)”項目的示范裝置進行了現(xiàn)場考察。
項目于2016年7月啟動,由工業(yè)節(jié)能公司牽頭。針對傳統(tǒng)工藝存在的脫硝催化劑效率低、壽命短、氨逃逸多;硫酸氫氨導(dǎo)致空預(yù)器熱效率下降阻力增加;深度脫除需增加設(shè)備導(dǎo)致費用上升等系列問題,創(chuàng)造性地提出了基于高溫除塵的燃煤污染物一體化控制技術(shù)。
項目在410t/h燃煤鍋爐上建成了國內(nèi)首套污染物一體化控制裝置,于2021年5月16日正式投運。專家們在控制室詳細(xì)咨詢了系統(tǒng)的構(gòu)成、觀察了裝置的實時運行狀態(tài)、查看了運行歷史記錄。在設(shè)備安裝處,仔細(xì)查看了加工和安裝質(zhì)量。
實時監(jiān)測顯示,污染物排放濃度PM為2.8mg/Nm3,SO2為14.1mg/Nm3,NOx為16.5mg/Nm3,均大大優(yōu)于現(xiàn)行超低排放,運行能耗降低8.5%。
專家們考察后認(rèn)為,該套裝置運轉(zhuǎn)正常。解決了深度脫除與經(jīng)濟性的矛盾,突破了制約我國煤炭清潔高效利用的瓶頸,將極大提高中國煤炭的清潔高效利用水平、助力雙碳目標(biāo)的實現(xiàn)。
該裝置已在鋼鐵和有色冶煉、建材、垃圾發(fā)電、黃磷行業(yè)得到數(shù)十個應(yīng)用,取得了良好效果。按上述行業(yè)和煤電的相關(guān)數(shù)據(jù)測算,至少擁有5000億元的市場空間。